4月14日,记者从六轧厂一号线获悉,该厂一号线上个月进行了为期12天的大修后,该线充分发挥了生产优势,检修释放产能,13日三切生产¢13mm。 韩标螺纹钢日产量突破1500吨,日产量1518.7吨,创下日产量新纪录。 同时,成品率达到99.84%,负公差3.07,吨钢煤耗428立方米,达到国内先进水平。

生产前,厂长孙兆良带队到各地学习经验,通过对标制定改进措施。 在设备线的大力努力和支持下,对透水系统进行了技术改造,大大提高了冷却能力,有效控制了铸钢温度,同时对成品轧辊进行了改造,安装了三缝导轨,控制加热温度、调整轧制速度等,经过1个月的努力,成功解决了技术难题。
生产过程中,技术中心人员现场指导,并对抛钢温度、轧制速度进行反复测试。 现场轧机调节人员严格控制各轧机红坯尺寸日产螺纹钢材,加强负公差控制和透水温度控制。 同时,在后续工序中,加强对劳动人员冷剪机操作的管理和控制,防止弯头等现象的发生; 加强双打点工艺,保证打点的准确性和英标螺纹钢的产品质量。
此外日产螺纹钢材,为了渲染比较、学习、赶超的氛围,工厂开展内部生产劳动竞赛活动,在生产工段班产量超过预期目标时提供“红包奖励”,还进行“ AAR”生产部门的班后活动。 回顾工作,要求各班次利用下班后的班后会议时间,对班组的生产情况进行分析和回顾。 即使生产进展顺利,也需要将生产经验分析整理成书,供其他生产部门学习。



