
来自河南信阳农村的胡雷,大学毕业后加入了(现线材经营部)。 从跟随师傅的第一天起,胡雷就在现场埋头苦干,“馅饼不会从天上掉下来,轧钢就看我自己比较认真了。我热爱轧钢行业。相比于顺利生产还是现场解决一些问题,累也不算什么。” 胡雷站在轧机旁检查出钢情况,在辊环加工室测量工艺零件,与现场操作人员一起喊着换轧辊的命令,每天如此。 日复一日的积累,让胡雷逐渐成长,从技术员到技术组长再到专业技术主管。 无论立场如何变化,不变的是雷虎像老黄牛一样的执着和坚韧。 完善各项工艺制度,严格控制现场工艺生产,制定了《特钢品种轧辊、坡口更换规定》《B级产品率奖惩考核办法》等六项规章制度,提高了系统的标准化和可操作性。 性,为稳产高产创造条件。 他服从组织安排,学习党的理论知识,加强政治素养。
轧制各类钢材是长材轧机调整产品结构的重要举措。 按照传统的滚压方法,不考虑头部,保证中间尺寸。 头部和尾部都会出现“耳朵”,十几只耳朵都要被砍掉。 圆形影响良品率1.5%左右,考虑到头尾,中间尺寸容易成椭圆形。 雷虎就不相信自己控制不住这个牛鼻子。 砂锅必须打破,问题必须解决到底。 他从十几个影响因素中一一分析、总结、规范,制定了13条措施。 在研究轧机孔型时,胡雷对比了高速线材轧机的标准数据。 同时钢材中的盘条和线材的区别,他仔细整理曾经使用过的标准图纸、测量和检验样品,一点一滴仔细推进,终于获得了大量线索。 发现标准样图存在偏差。 例如12.5规格的孔精度为12.93毫米,测得的样品值为12.75毫米,相差0.18毫米。 “天道酬勤,停不下来,党员必须走在前列,先进就是学习先进的轧钢技术,为我所用。” 胡雷参考了目前国内先进的孔型设计理念,尤其是柔性轧机。 受制造技术的启发,孔的形状得到了优化。 通过一系列复杂的工艺调整和优化,高速线材品种C级品率由之前的25%跃升至60%,达到摩根高速线材轧机国内先进水平。国家。

雷虎怀里揣着巴掌大的《钢卷手册》,封面已经磨得毛糙了。 战友们开玩笑说:这本说明书是因为玩弄而生锈的。 胡雷对各种技术数据很感兴趣。 他在统计高速线钢筋滚环的加工量时发现,成品的φ10钢筋滚环只能重复使用6次钢材中的盘条和线材的区别,而普通光圆成品只能重复使用6次。 滚筒可使用22次,导致吨钢成本较高。 他一头扎进探究的世界,列出数据对照表格,用电刻笔标记,统计各规格成品滚筒的圈数等,形成了《高速车削先进操作方法》。 《线材、螺纹钢滚环》,获得2018年度包钢先进操作方法。 辊环压力损失是高速线材轧机生产中长期存在的问题。 每次事故均造成生产停顿近一个小时,直接损失约5万元。 在流程改进之前,此类问题每年发生20多次。 通过《滚环安装先进操作方法》现场应用,年压降事故减少85%以上。 ,每年减少企业直接经济损失80万元以上。 该先进操作方法荣获2015年度包钢先进操作方法。 高速线材的卷形一直影响着产品的外观质量。 “我们必须打扮好东西。” 胡雷和他的伙伴们摩拳擦掌,埋头解决问题。 他们赶赴生产现场,关注操作、纺纱的细节。 机器、托盘速度、滚筒积存量、滚筒速度、液滴大小……就像过筛一样,筛出了真相,得出了结论。 “优化成品过程控制,提高产品卷质量”“Ф12”规范加速过程改进”员工自主改进成果荣获一等奖,雷虎的钉子开到哪里,就牢牢地钉在哪里。他还参与了参与研究和实施了多项科研项目,其中包括荣获包钢科技进步二等奖的“提高精轧机使用寿命的技术研究”、“(G)控制冷却优化”热轧带肋钢筋工艺”、“小方项目”“用方坯技术生产预应力钢丝和钢绞线用盘条的研发”、“Φ22mm高速盘条的开发”、“控轧控冷”等“用钢坯拉拔和冷镦钢线材技术研究”荣获钢铁科技进步三等奖,以上项目共创造效益700万元以上。 “时代给了我们产业工人施展才华、施展本领、立足岗位做出贡献的机会。把利润变成利润是包钢的大目标。节省一分钱、创造一分钱是包钢的大目标。”我的小目标,既然做了轧钢,我就一定要做好自己的工作,是岗位的责任,是使命的召唤,一定要对得起组织的培养,对得起工作同志的培养。一起。” 胡雷同志凭借一颗赤诚的心、勇于担当的责任,诠释了企业的工匠精神。


