踏入宝钢股份冷轧厂1550产线的B跨厂房,今年三月已完成功能测试的C213自动包装机组正井然有序地运转,其中两台正在进行打包作业的橘红色机器人格外引人注目。
机械手臂动作流畅,依次进行抽带、接带、打捆、剪带等操作,短短不到两分钟,钢卷上的捆带便被整齐地固定好了。这一系列动作连贯而迅速,干净利落,令人不禁为之赞叹。
这不就是好莱坞电影里的“变形金刚”吗?它们难道仅仅是机器吗?难道不是某种拥有智慧的生命形态吗?


面对大宝的困惑,冷轧厂的厂长助理兼精整分厂厂长赵宇声微笑着进行了解释:“这些机器人能够精确地复现三维动作,赋予它们智慧之称也不无道理。而这台刚刚完成改造的包装机组,正是我们厂四大智慧制造项目之一,同时也是国内钢厂自动化水平最高的包装机组。”
改变传统作业方式
动脑子比用力气重要得多了
过去,钢卷的包装工作广为人知,是一项体力劳动,劳动强度极大,负荷繁重。包装工们常用一句俗语来形容这项工作,那就是“冬日里汗水湿透衣背,夏日里汗水如雨倾泻”。
然而,在C213机组的现场,这样的景象已不复存在。经过改造的C213机组,除了少数工位因客户要求仍保留部分人工操作外,大部分工序已实现自动化作业,包括自动上卷、自动切割辅料、自动外包、自动横向和径向打捆等。这些变化使得员工的劳动强度和负担显著减轻。



现场忙碌的工业公司区域经理严律己正指着自动作业的外包机器人,他解释道,以往的外包工作十分劳累冷轧钢材包装要求,一块外包板重达几十斤,员工一天的工作中,仅搬运这些外包板的重量就累计达到了4、5吨。
如今,机器人的广泛应用使得生产效率大幅提升,不仅产品质量得到充分保障,而且钢板采用现场切割即时使用,场地环境也因此变得更加整洁。
大宝忍不住走上前,对机器人刚刚完成的外包钢卷进行了细致的检查。他发现冷轧钢材包装要求,机器人自动贴上的布基胶带已经紧紧地粘附在钢卷表面,无缝对接、贴合紧密,完美地将外包钢板的两端接口牢固地粘合在一起。这一系列动作,仅耗时短短一分钟。



在操作台一侧,两名年轻员工正站在一台显示器前专注地观察。其中一人是负责机组的操作员小许。谈及机组投入使用后的感受,小许面带笑容回应,感觉体力上确实轻松了不少,然而对操作技能的要求却有所提高。顺着他的视线望去,显示器上布满了密集的英文字母和符号。显而易见,这些符号和字母正是当前设备运行状态的体现。对这个年轻人来说,现在动脑子要比用力气重要得多。
看得见的效率提升
看不到的成本改善
经过升级的C213包装设备,其自动化水平显著增强,导致操作人员的编制由原先的14名减少至7名。然而,在这条绵延数十米的流水线上,智慧化制造带来的效益远不止于提高人员的工作效率。

机组进料及出口区域增设了多台子母小车。这些小车能够依据卷材重量及现场物流状况,将单个钢卷精准地放置于鞍座之上。对于待包装或入库的钢卷,它们获得了约一个小时的缓冲时间。与此形成对比的是,以往的做法是每来一个卷材就需要进行一次吊运作业。因此,原本驻守在此地的这台“专用”行车得以解脱,同时,厂房内部的区域物流也得到了显著的改善。


这些现场效率的提升显而易见,触手可及,然而,隐藏在高自动化外衣之下的,还有那些不易察觉的成本优化。现场的技术人员指着那台外角钢成型机,解释道,经过改造的C213机组已经引入了包装材料自动加工系统。这套系统能够依据预设代码自动裁剪出每个钢卷所需的包装材料。无论是外包板还是包装纸,都是如此操作。

过去此类工作全靠人工完成,测量尺寸大小全靠经验,常常出现资源浪费的情况。如今,一切由系统自动识别,按照实际需求定制,做到了零浪费。经过一年的统计,这样的改变确实能节省不少开支!
大宝在现场景观中看到,以往使用的捆带锁扣连接方式已转变为机器人点焊连接,因此,锁扣及其配套垫片的使用得以减少。此外,这种点焊连接方式还能增强接口的连接稳固性,使得捆带的厚度可减少0.1毫米。这0.1毫米的减少看似微不足道,但对于年消耗捆带达500吨的生产线来说,节省的量可非同小可!
源自宝武新闻中心报道,《惊叹!电影“变形金刚”变身成为宝钢股份的钢卷包装人员~》
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