9月15日,重庆日报记者从重钢(以下简称重钢)获悉,通过实施技术改造钢材 回收能耗,今年焦炉综合能耗下降9.93公斤标准煤,降低了生产成本782.19万元,达到国内同行业先进水平。
重钢负责人表示,今年以来,公司主动寻找此前生产过程中存在的高能耗痛点,在不影响公司正常生产的情况下,通过实施精细化管理和技术创新,促进高效生产下的低能耗。 手术。
面对此前生产过程中的能源消耗制约,重钢在降低焦煤消耗方面下了很大功夫。 一方面严格控制煤炭储运、进煤计量检测、焦炭烧损、干熄焦烧损等钢材 回收能耗,同时全力减少煤焦确保二季度煤焦系数稳定在1.32以内,通过焦炉提升管余热回收,二季度回收焦炉蒸汽约1.51万吨,减少燃气消耗约327万吨立方米,减少标准煤约3,359.38吨。 降低工艺能耗的节能降耗效果非常明显。
此外,重钢持续提高干淬火率,确保干淬蒸汽回收。 并在干熄焦锅炉推广使用低温除氧器四项新技术,全面节省干熄焦蒸汽消耗,确保节能降耗。 重钢负责人表示,公司将坚持“生态优先、绿色低碳”,持续完善二次能源资源循环利用,持续挖潜减碳,推动绿色低碳和高质量发展。


