降低钢铁料消耗创历史记录,降本增效显著

   日期:2024-08-25     来源:网络整理    作者:二手钢材网    浏览:244    评论:0    
核心提示:据悉,钢铁料消耗成本约占炼钢总成本的80%以上,是降本增效的关键指标,也是反映炼钢水平的重要技术经济指标。随着原材料价格不断上升和钢材市场竞争愈加激烈,降低钢铁料消耗就愈加成为重中之重。通过分析总结及对标挖潜过程中,该厂总结了3条主要降低钢铁料消耗的措施:

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好消息传来,3月份全流程钢材消耗环比下降1.42千克/吨钢,同比2022年下降6.16千克/吨钢,创下历史记录。同时,吨钢成本降低22.18元/吨钢,降本增效工作成效显著。

据悉,钢材消耗成本占炼钢总成本的80%以上,是降本增效的关键指标,也是体现炼钢水平的重要技术经济指标。随着原材料价格的不断上涨,钢铁市场竞争日趋激烈,降低钢材消耗成为越来越重要的当务之急。

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该厂从上到下,都清醒认识到要抓住降低钢铁材料消耗这个“牛鼻子”,采取一切可行措施,从源头上分析,逐级分解落实西昌钢材市场,明确责任目标,制定相应业绩指标。通过日报、周报、月报,定期上报、分析、汇总包材消耗、氧活度、炼钢温度、全流程下渣量、连铸炉数等重点消耗指标,开展钢铁材料消耗竞赛,在班组、炉基、岗位上进行指标分析,营造“人人关注消耗,人人参与降本”的浓厚氛围。

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通过分析总结、对标对标,该厂总结出降低钢材消耗的主要措施有三点:

01

降低损耗:全流程推广高效低温低氧冶炼技术:通过优化工艺、装备、节奏,缩短全流程物流时间,提高铸机小时产量;通过提高连铸速度降低下钢温度,降低钢水过热度;通过加装钢包盖、优化钢包耐火材料,减少钢水过程温降。一季度炼钢转炉出钢温度比去年下降10℃,比2021年下降25.5℃;氧活度比去年下降52ppm,转炉吹炼损耗明显降低。

02

降低损失:通过减少各工序辅料投入减少炉渣量,降低炉渣含铁量,充分回收浇铸炉渣热渣钢格西昌钢材市场,进行精细化操作减少工序喷溅和炉渣溢流,推行在线调宽,增加单中间包连铸炉数,减少中间包废渣,转炉主渣耗降低到28kg/吨钢先进水平,全工序渣铁比去年降低44.3kg/t。

03

含铁物料回收利用:每月回收钢渣约2000吨,包括半钢罐边渣钢、钢包罐边渣钢、插管渣钢、炉口渣钢、大块清洁渣钢、检修产生的废钢等,降低钢材消耗2.3kg/吨钢。

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下一步,该厂将继续坚守各项降本增效指标,不断对标缩小差距,在学习中突破,在生产中总结,转变​​工作观念,脚踏实地,努力完成全年各项生产任务,为钢厂“最佳工厂”建设再立功勋。

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作者 | 林雄

编辑 | 刘岩

李高 校对

回顾丨张玲

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